0前言
原平吳華化工有限公司(以下簡稱原平吳華公司)尿素裝置采用意大利斯耐姆公司的氨汽提工藝,在2009年DCS系統升級改造后,尿素產量不斷提高,曾創造了年產150kt尿素的記錄。但在高負荷生產的同時,中壓甲銨冷凝器(冷凝器)的換熱效果變差,出口甲銨液溫度無法達到控制指標要求,嚴重影響中壓吸收塔(Cl01)塔底溫度的控制,致使氨耗增大、產品質量合格率降低,制約了生產系統的長周期穩定運行。為此,分析了冷凝器換熱效果變差的原因并采取相應措施,取得了滿意的效果。
1存在的問題
2010年春季,冷凝器出口甲銨液溫度偏高,采取加大循環冷卻水流量的措施后,出口甲銨液溫度才趨于正常,在此工況下維持運行了2個月。2010年夏季,冷凝器出口甲銨液溫度又有上升趨勢,于是將冷卻水閥門全部開大,但效果不明顯。
利用大修機會打開冷凝器檢查,發現半數以上的換熱管被污垢堵塞,垢層平均厚度在1.5mm,較厚處達2.3mm,大量的污垢堆積在換熱管第3管程出口和第4管程管端,且垢層堅硬。為此,先采用特制的鉆頭鉆垢、高壓水槍沖洗等措施清垢,然后再進行24h化學清洗。清理完畢后,冷凝器投入系統繼續運行,但運行6個月后,其換熱效果再次開始下降。
2冷凝器結垢原因分析
2.1循環水流速偏低
循環水走的是冷凝器上、下管箱之間的管程,來回走2次,即四管程。設備簡體內有Φ19.05mm×1.65mm不銹鋼管252根,單管程管數63根,原設計冷卻水流速1m/s,按此值計算,該設備設計過水量為53.9m3/h。設計進口水溫36℃,而冷凝器循環水實際進口水溫≤30℃,因此上水閥門開度很小,尤其是冬季,DN100mm的上水閘閥僅開2圈,水量經常低至35m3/h。由于換熱管內水的流速遠小于設計值,致使水在冷凝器中的停留時間過長,導致水中懸浮物和磷酸鹽沉積,造成管內結垢。
2.2通過第3和第4管程的冷卻水溫度偏高
原平吳華公司循環水的水質情況為:懸浮物質量濃度≤50mg/L,pH在8.5~9.5,堿度為400~900mg/L,鈣離子質量濃度約為550mg/L。循環水經過第1和第2管程的過程中,吸收了甲銨液的熱量,水溫升高至48℃左右,再經過第3和第4管程的換熱,溫度升高至65—70℃。由于第3和第4管程水溫較高,因而易結垢。此分析結果也與打開設備檢查時發現第3和第4管程換熱管污垢較多的現象相吻合。
3改造方案
借鑒同類企業的經驗,從設備入手尋找解決方案。冷凝器的筒體直徑僅500mm,而內部列管卻多達252根,且分四管程過水,因此,過水截面較小,阻力較大。在日常生產中,進口水壓在0.5MPa左右,出口水壓卻不到0.3MPa,不僅限制了冷凝器循環水的流量和流速,同時也給后續水系統的正常運作帶來了很大的不便。
改造方案:將冷凝器下管箱的1室和3室用Φ159mm管道連通,從2室直接另接1根Φ159mm管道至循環水出口。改造前、后冷凝器結構見圖1。
由圖1可得知:改造后,循環水進入后由下管箱的1室和3室同時通過部分列管上升至上管箱,然后再由上管箱通過另外一部分列管下降至2室;在循環水上升和下降過程中,循環水通過列管管壁與甲銨液換熱,較后從2室流出設備。即通過改造,循環水流程由四管程變成了雙管程,流通截面增大了1倍,阻力大大減小,有利于增大循環水量、提高流速,且循環水的流程縮短,出口水溫也不會太高。
4改造效果
2011年大修期間,原平吳華公司按上述方案對冷凝器實施了改造。改造后,冷凝器換熱效果良好,系統運行穩定。改造后冷凝器運行工藝參數見表1。
實際生產中,甲銨液和循環水的進、出口溫度一直穩定在指標范圍內,系統較易控制。
改造后,因管程阻力降低,循環水流量由改造前的35t/h增加至約53t/h,流速也基本達到了設計值,系統運行穩定,達到一次改造而長期受益的目的。
5結語
(1)改造前,需經常調節循環水流量,所以閥門易損壞,檢修、更換頻繁;改造后,系統穩定,操作彈性大,除開、停車外,幾乎無需進行任何調節,節約了檢修費用。
(2)改造后的2年運行期間內,曾多次打開冷凝器進行檢查,列管內壁基本沒有結垢現象。
(3)改造后,Cl01負荷大幅降低,減小了回流氨流量,噸尿素氨耗由改造前的594kg降至588kg,年節氨效益約132萬元。
(4)改造后,尿素產量由400t/d增加至435t/d,年增經濟效益約380萬元。